厂商 :新乡市声威振动机械有限公司
河南 新乡- 主营产品:
- 螺旋输送机
- 给料机
- 直线筛
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商品详细描述
复合肥设备滚筒筛分机是复混肥生产中常用设备,主要用于成品与返料的分离,也可实现成品的分级,使成品均匀分类。采用组合式筛网,便于维修与更换,该机结构简单,操作方便,运转平稳。
复合肥设备滚筒筛分机
复合肥设备滚筒筛分机主要技术参数:
各类筛型性能比较
筛型项目 笼式滚筒筛 平面振动筛 悬臂振动筛
煤种适应性适应各类煤钟 仅适应一定水分和不含杂质的煤钟 仅适应一定水分和不含杂质的煤钟
进煤方式 灵活多样,可按实际情况设计 只适应皮带、漏斗,进煤口尺寸固定 只适应皮带、漏斗,进煤口尺寸固定
筛分方式 旋转 振动 振动
筛分效率 高达95%以上 10%-70%,视煤质水分情况定 10%-80%,视煤质水分情况定
筛分量 达到100%MCR,不受限制 (10%-80%)MCR,视煤质水分情况定(10%-80%) MCR,视煤质水分情况定
下料粒度 6-30mm,可任意调整 因筛网固定,下料粒度不能任意调整且有超标现象下料粒度保证度不好,有超标现象
大型化 设计灵活,尺寸限制较其它筛型为小,易于大型化 大型化受尺寸、筛分效率等限制 大型化受尺寸、筛分效率和悬臂材料等限制
能耗 小,是其它筛型的50% 大 较大
噪音 带密封隔离罩,噪音低 高 高
设备寿命 长 短 短
清筛机构 有 无 无
工作环境 好(有密封隔离罩,无煤粉扬尘和煤块飞溅现象) 差(无密封隔离罩,有煤粉扬尘和煤块飞溅现象) 差(无密封隔离罩,有煤粉扬尘和煤块飞溅现象)
劳动强度 小(无须定期清筛和清洁地面积煤) 大(设备运行时间长,定期清筛和清洁地面积煤) 大(设备运行时间长,定期清筛和清洁地面积煤)
维修及易损件 维修量小,易损件仅需更换轴承而已 维修量大,易损件多。筛网和振动电机都要短期内更换 维修量大,易损件多。筛条和振动电机都要短期内更换
对锅炉上煤的保证值 100% 不能完全保证 不能完全保证
调试
一)、调试前的准备工作
1、滚筒筛各部件安装完,检查合格后,可进行试运转。试运转前,应详细检查各部件按图纸所示安装正确,各紧固件牢靠,筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物;
2、将长方形检修门处于打开位置,并通过手动盘车旋转筛分筒,观察梳型清筛机构有无犯卡、磨擦现象,若有则可通过调整螺栓进行调整;
3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好,变速箱油位应适当;
4、电源接头应牢固可靠,绝缘良好,接地正确。
二)、空载试车
1、点动电机控制按钮,检查电机转向应与笼式滚筒筛所示转向一致;
2、启动设备运转4--6小时,观察滚筒筛运行情况,若发现异常声响或其它现象,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
试运转4-6小时应检查下列项目:
a、 大轴轴承温度,要求最高温度不超过75℃,温升不超过45℃。
b、 各处紧固螺栓的紧固情况,发现松动应及时拧紧。
3、检查电机、转动部件温升情况,应在正常范围之内。
三)、投料
1、在筛分机处于运转平稳状态下,启动进料及出料设备,进行投料试车;
2、正常出料后关闭密封隔离罩(正常运行时,密封隔离罩应始终处于关闭位置);
3、检查出料粒径和有无漏料及扬尘情况;
4、运转半小时,对各部件进行仔细检查,发现问题及时处理。
5、工作过程中应经常检查运行情况,若发现运行不正常或有异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
编辑本段经济性分析
安130t/h的CFB锅炉所配用的200t/h的筛分机计算。
一、 每年(安10个月)节约的资金或投入:
1、 用其他筛型,每班上煤时间设为4小时,而笼式滚筒筛只需1小时。皮带、破碎机、筛分机的总功率最低为80KW,每度电安0.3元计,则节省费用:3×8×30×10×60×0.3=12.96万元;
2、 用其他筛型,破碎机、筛分机等每年的维修费用最低在30万元,而笼式滚筒筛每年维修费用仅为0.3万元;
3、 用其他筛型,在煤湿的情况下,因上煤原因造成锅炉停运,不计少发电的因素,一次损失即为10万元左右;而笼式滚筒筛决不会出现上不上煤的问题;等等。共计节约资金53万元。
二、 投入
每台设备投入仅为15――20万元。因此投入在四个月内即可回收。是个投资极少,但收益极大的好项目。
复合肥设备滚筒筛分机
复合肥设备滚筒筛分机主要技术参数:
型号 |
处理量 t/h |
功率 kw |
筛筒直径 mm |
筛筒长度 mm |
筛下粒度 mm |
外型尺寸 长×宽×高 mm |
重量 kg |
滚筒式筛分机价格报价 |
GT1015 |
50 |
4.0 |
1000 |
1500 |
<3~10 |
3000*1400*2145 |
2200 |
2.96万元 |
GT1020 |
100 |
5.5 |
1000 |
2000 |
3460*1400*2145 |
2800 |
3.78万元 |
|
GT1225 |
160 |
7.5 |
1200 |
2500 |
4146*1600*2680 |
4200 |
5.6万元 |
|
GT1530 |
250 |
11 |
1500 |
3000 |
4460*1900*2820 |
5100 |
6.9万元 |
|
GT1545 |
350 |
15 |
1500 |
4500 |
5960*1900*3080 |
6000 |
8.1万元 |
|
GT1848 |
450 |
22 |
1800 |
4800 |
6500*2300*4000 |
7500 |
10.5万元 |
|
GT2055 |
600 |
30 |
2000 |
5500 |
7500*2500*4000 |
8600 |
11.5万元 |
|
筛型项目 笼式滚筒筛 平面振动筛 悬臂振动筛
煤种适应性适应各类煤钟 仅适应一定水分和不含杂质的煤钟 仅适应一定水分和不含杂质的煤钟
进煤方式 灵活多样,可按实际情况设计 只适应皮带、漏斗,进煤口尺寸固定 只适应皮带、漏斗,进煤口尺寸固定
筛分方式 旋转 振动 振动
筛分效率 高达95%以上 10%-70%,视煤质水分情况定 10%-80%,视煤质水分情况定
筛分量 达到100%MCR,不受限制 (10%-80%)MCR,视煤质水分情况定(10%-80%) MCR,视煤质水分情况定
下料粒度 6-30mm,可任意调整 因筛网固定,下料粒度不能任意调整且有超标现象下料粒度保证度不好,有超标现象
大型化 设计灵活,尺寸限制较其它筛型为小,易于大型化 大型化受尺寸、筛分效率等限制 大型化受尺寸、筛分效率和悬臂材料等限制
能耗 小,是其它筛型的50% 大 较大
噪音 带密封隔离罩,噪音低 高 高
设备寿命 长 短 短
清筛机构 有 无 无
工作环境 好(有密封隔离罩,无煤粉扬尘和煤块飞溅现象) 差(无密封隔离罩,有煤粉扬尘和煤块飞溅现象) 差(无密封隔离罩,有煤粉扬尘和煤块飞溅现象)
劳动强度 小(无须定期清筛和清洁地面积煤) 大(设备运行时间长,定期清筛和清洁地面积煤) 大(设备运行时间长,定期清筛和清洁地面积煤)
维修及易损件 维修量小,易损件仅需更换轴承而已 维修量大,易损件多。筛网和振动电机都要短期内更换 维修量大,易损件多。筛条和振动电机都要短期内更换
对锅炉上煤的保证值 100% 不能完全保证 不能完全保证
调试
一)、调试前的准备工作
1、滚筒筛各部件安装完,检查合格后,可进行试运转。试运转前,应详细检查各部件按图纸所示安装正确,各紧固件牢靠,筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物;
2、将长方形检修门处于打开位置,并通过手动盘车旋转筛分筒,观察梳型清筛机构有无犯卡、磨擦现象,若有则可通过调整螺栓进行调整;
3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好,变速箱油位应适当;
4、电源接头应牢固可靠,绝缘良好,接地正确。
二)、空载试车
1、点动电机控制按钮,检查电机转向应与笼式滚筒筛所示转向一致;
2、启动设备运转4--6小时,观察滚筒筛运行情况,若发现异常声响或其它现象,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
试运转4-6小时应检查下列项目:
a、 大轴轴承温度,要求最高温度不超过75℃,温升不超过45℃。
b、 各处紧固螺栓的紧固情况,发现松动应及时拧紧。
3、检查电机、转动部件温升情况,应在正常范围之内。
三)、投料
1、在筛分机处于运转平稳状态下,启动进料及出料设备,进行投料试车;
2、正常出料后关闭密封隔离罩(正常运行时,密封隔离罩应始终处于关闭位置);
3、检查出料粒径和有无漏料及扬尘情况;
4、运转半小时,对各部件进行仔细检查,发现问题及时处理。
5、工作过程中应经常检查运行情况,若发现运行不正常或有异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
编辑本段经济性分析
安130t/h的CFB锅炉所配用的200t/h的筛分机计算。
一、 每年(安10个月)节约的资金或投入:
1、 用其他筛型,每班上煤时间设为4小时,而笼式滚筒筛只需1小时。皮带、破碎机、筛分机的总功率最低为80KW,每度电安0.3元计,则节省费用:3×8×30×10×60×0.3=12.96万元;
2、 用其他筛型,破碎机、筛分机等每年的维修费用最低在30万元,而笼式滚筒筛每年维修费用仅为0.3万元;
3、 用其他筛型,在煤湿的情况下,因上煤原因造成锅炉停运,不计少发电的因素,一次损失即为10万元左右;而笼式滚筒筛决不会出现上不上煤的问题;等等。共计节约资金53万元。
二、 投入
每台设备投入仅为15――20万元。因此投入在四个月内即可回收。是个投资极少,但收益极大的好项目。
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