厂商 :郑州亿信建筑机械
河南 郑州- 主营产品:
- 搅拌机
- 配料机
- 螺旋输送机
郑州亿信建筑机械有限公司生产的PLD系列混凝土配料机是一种与搅拌机配套使用的前台自动配料设备。它可以用户设计的混凝土配比自动完成砂、石、水泥等3-6种物料(二级配混凝土)的配料程序。
该系列产品是依照GB10172《混凝土搅拌站技术条件》中配料系统的技术标准设计的。该机采用电子称量,微机控制,数字显示,有线遥控操作,具有称量准确、配料精度高、速度快、控制功能强等优点,操作容易到了每次只需按一下键。
本系列混凝土配料机与相应的混凝土搅拌机组合,可组成各种不同形式、不同规格的组合搅拌站,而造价仅为同规格搅拌站的1/2--1/3,且移动安装十分方便,是现场生产高质量混凝土的理想设备。
主要技术参数
PLD800 |
PLD1200 |
PLD1600 |
PLD2400 |
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称料斗容量 |
0.8m3 |
1.2m3 |
1.6m3 |
2.4m3 |
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储料斗容量 |
2×2m3 |
2×2.2m3 |
4×5m3 |
4×10m3 |
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生产率 |
48m3/h |
60m3/h |
75m3/h |
120m3/h |
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配料精度 |
±2% |
±2% |
±2% |
±2% |
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最大称量值 |
1500kg |
2000kg |
3000kg |
4000kg |
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可配骨料种数 |
2 |
2 |
3 |
3 |
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上料高度 |
2364mm |
2800mm |
2900mm |
2900mm |
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皮带机带速 |
1.25m/s |
1.25m/s |
1.6m/s |
1.6m/s |
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功率 |
3×2.2kw |
3×2.2kw |
4×5.5kw |
11kw |
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整机重量 |
2300kg |
2900kg |
5600kg |
10500kg |
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外形尺寸mm(长×宽×高) |
6400×1600×3000 |
6600×2000×3200 |
9900×2000×3200 |
9900×2000×3300 |
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安装及试验
1、征集到货后,应按照装箱清单清点所带配件及技术文件是否齐全,检查整机及零件有无缺损。
2、用户须根据所购产品的基础图打好基础。
3、按基础图的安装位置就位,使各机构处于水平状态。
4、整机就位后,装上传感器,拆去称料斗固定螺栓,是称料斗处于正常工作状态。
5、检查各传动部分是否灵活,个连接部位螺栓是否松动
6、按《配料控制仪说明书》进行电气线路的接线安装,其中包括:主电源电缆和各个电动机电缆、传感器电缆和遥控器电缆。
7、进行空车运转试验,检查各电动机的转向是否正确。
8、按配料控制仪说明书的要求,进行模拟配料循环试验,对各种物料进行小称量设定,检查其能否进行自动循环配料。
★特别注意:
1、总电源到电器箱之间应设置闸刀。
2、配料控制仪电源零线绝不允许与地线接错,否则将出现严重事故。
3、配料控制仪要可靠接地,电阻不大于4欧。
4、配料控制仪放置位置应架设防晒、防雨、防尘、防震设施。
调试与操作
完成整机安装和空车运转试验后,即可分别给各储料斗加料,将水泥仓与螺旋输送机进料口的卸料闸门打开,进行调试。
开机
按配料控制仪说明书的要求进行启动操作。
料值设置
按《配料控制仪说明书》的要求输入砂、石子、水泥的设定值,如果其中某一种料不用配,其设定值必须为零。
落差值的设定
在配料过程中,当称料斗中的物料重量达到设定值时,给料皮带机就会自动停止,但这时仍有一部分物料从空中落入称料斗,这部分物料的重量称之为落差。
为了保证配料精度,必须对物料的落差值进行修正。根据所带配料控制仪的不同,落差值修定的方式也就不同,其中XK-314型配料控制仪为手动修正方式,其它型号的配料控制仪为自动修正方式,无需用户修正。
手动修正的方法
手动修正的方法如下:
配料开始后,分别记录各阶段的实际重量值(显示值):料Ⅰ,料Ⅰ+料Ⅱ,料Ⅰ+料Ⅱ+料Ⅲ,料Ⅰ+料Ⅱ+料Ⅲ+料Ⅳ,然后进行落差值的计算。
落差值的计算方式:料Ⅰ落差值=料Ⅰ实际重量值-料Ⅰ设定重量值
料Ⅱ落差值=(料Ⅰ+料Ⅱ)实际重量值-(料Ⅰ+料Ⅱ)实际重量值-料Ⅲ设定重量值
料Ⅲ落差值=(料Ⅰ+料Ⅱ+料Ⅲ)实际重量值-(料Ⅰ+料Ⅱ)实际重量值-料Ⅲ设定重量-料Ⅳ设定重量值
设定值的修正在计算出四种物料的落差之后,便可按照物料的设定方法,对各种物料的原设定
进行修正,其修正后的设定值减去物料的落差值。重新修正后按出料扭出料。
综合举例如料Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的设定值分别为200kg、150kg、100kg、50kg,记录结果为
Ⅰ停后重量值显示为220kg、料Ⅱ停后的重量值显示为380kg,料Ⅲ停后重量值显示为485kg,料Ⅳ停后重叠显示为538kg,计算各物料的落差值及修正好的设定值。
料Ⅰ落差值=220kg-200kg=20kg
料Ⅱ落差值=380kg-220kg-150kg=10kg
料Ⅲ落差值=485kg-380kg-100kg=5kg
料Ⅳ落差值=538kg-485kg-50kg=3kg
即:
料Ⅰ修正后的设定值=200kg-20kg=180kg
料Ⅱ修正后的设定值=150kg-10kg=140kg
料Ⅲ修正后的设定值=100kg-5kg=95kg
料Ⅳ修正后的设定值=50kg-3kg=47kg
注:落差值的修正可反复多次,直到达到精度要求
操作维护
1、班前应检查称量装置是否处于正常工作状态,如有卡阻等影响称量精度的现象应及时排除。
2、检查电气部分的接线是否正确牢固,电气箱外壳是否牢靠接地。
3、在运行中随时检查各运转部分是否运转正常、输送皮带有无跑偏、皮带与从动辊之间有无异物掉入、如有异常情况立即停机排除。
4、各活动部位应加注黄油,皮带辊每年拆下加油一次。
5、在对机器进行检修时,必须停机并切断总电源。
6、配料控制仪应有防雨、防晒、防尘设施。
7、防止沙、石子中混入钢筋、大石块等杂物、以免损伤输送带。
8、为了保障配料控制仪的安全,在大风雨、打雷等恶劣气候条件下请勿使用,并关闭总电源,拆下传感器与配料控制仪之间的连线,防止控制器损坏。
9、电源电压波动必须小于-5~5%。
10、最少每年要按配料控制仪说明书中的标秤方法对称量系统进行标定,以保证称量的准确性。
故障排除
项目 |
原因及排除方法 |
配料过程中出现控 制失控或误动作 |
原因:电源或周围电气设备干扰引起。 措施:关闭配料控制仪电源并重新启动,是电焊机等易产生干扰的电气设备安放在距配料机尽可能远的地方。 原因:电源电压过高或过低。 措施:给配料控制仪加稳压器。 原因:配料控制仪过热。 措施:为其增加防晒设施。 |
称量不准 |
原因:A.未拆除称量系统与机架之间的固定螺栓。 措施:拆除该螺栓。 B.悬挂系统误差。 措施:调整系统。C.传感器漂移误差。 措施:重新标定称量系统。 D.传感器损坏。 措施:更换传感器。 |
某种物料不配料 |
原因:A.电动机接线松动、缺相;强点控制部分交流接触器损坏。 措施:检查电气控制线路,排除故障。 |
环形输送带跑偏 |
原因:主、被动辊轴线不平行。措施:调整张紧架顶紧螺栓。 |
配料控制仪故障 |
参照《配料控制仪说明书》有关条款执行。 |