厂商 :江苏中信广益环保设备有限公司
江苏 盐城- 主营产品:
- 环保设备
- 锅炉配件
- 除尘设备
1、简介
电站锅炉烟气中高速的灰粒冲刷对流受热面管束时,管壁表面将受到剧烈的磨损。磨损往往导致局部的严重破坏,是省煤器发生爆管事故的主要原因。
膜式省煤器与鳍片管式省煤器相似,膜式省煤器是在两个光管形管直段部分之间焊有连续的扁钢膜片,扁钢膜片的厚度为2-3mm。膜片省煤器的传热效果比光管省煤器好,且在同样传热条件下,前者的金属量要少,成本低、磨损轻、运行可靠,比鳍片省煤器容易吹灰。
2、结构
从膜式省煤器的结构上看,省煤器管排将整个烟道分割纵向的一系列小烟气通道,客观上起到了均分烟气流速场的作用,从而可以消除或改善局部烟速过高而导致局部磨损的现象;另一方面由于膜片的绕流作用好,使含灰烟气在膜式管排的小烟气通道内形成流动状态,使烟气中的大的灰颗粒趋于中间,极小的灰颗粒靠近受热面流动,即大颗粒飞灰在膜式省煤器内流动时产生趋中效应。膜式省煤器由于耐磨性能好,越来越被人们重视,在电力系统有不少电厂将光管省煤器改为膜式省煤器。
3、比较
膜式省煤器的制造不同于光管省煤器,加工时除应符合光管省煤器的标准外,还应有更高的要求,其膜片管必须平行,减少叶片焊接产生的残余应用,焊接时必须保有证无咬边、浮焊、气孔、夹渣等。
4、膜式省煤器管排的刚性、弹性补偿能力同光管省煤器相比较低,因此,在组对联箱安装焊口时比较困难,这就要求管排制作具有较高的质量;防止安装起吊、运输中的变形;标准管排的定位和组件的外形尺寸放线、管排紧间离调整均匀,管排布置要有足够的管排膨胀间隙,从而保证烟气设计流速,要消除烟气走廊,使省煤器改造后磨损降低,提高省煤器的使用寿命。
5、优点
(1)节省金属材料以薄钢板部分地代替了管材,使承压元件耗量和总金属耗量都减少。一般承压元件比光管可节省26;包括固定装置在内的总金属耗量可节约10左右。
(2)隆低管组高度一般可比光管省煤器的管组高度下降约28左右,有利于尾部受热面的布置。
(3)增强管排刚性,简化支撑结构,便于安装。
(4)可减轻省煤器的积灰与磨损。
(5)降低省煤器水侧及烟气侧阻力,一般烟气侧阻力大约可减小13,厂用电下降。
6、防磨措施
阻碍气泡与埋管表面直接接触,降低气泡尾涡粒子对表面的冲击,部分消除表面周期性气隙现象及由此产生的锤击效应,隔断颗粒沿表面的滑动,降低埋管表面的颗粒流化强度。
1)在水冷壁管加焊挡板来破坏向下流动的周期性物料流(水冷壁)
2)减少耐火层锥角,使过渡区域变得平坦一些
3)使耐火层过渡区域变得更陡,靠床料的自然堆积改变物料流向
4)变水冷壁管的几何形状、耐火材料结合简易弯管使卫燃带区域与上部水冷壁保持平直
5)提高卫燃带的高度
7、吹灰引起省煤器爆管泄漏的原因
①检查吹灰器R18枪管前进至400mm处卡涩,但是DCS上显示R18吹灰器已退到位(绿灯),让运行人员误以为此吹灰器已经停止吹灰工作。也就是说,R18吹灰器手动吹扫后,该吹灰器一直处于吹灰状态,导致防护瓦破坏进一步吹薄管子;管壁减薄到最低强度值时出现裂纹并进一步扩大,吹穿管子,泄漏加剧是造成省煤器管漏泄的直接原因。
②经过分析长吹灰器电气回路,确认吹灰器前进400mm左右停止原因是:高温蒸汽从吹灰器进汽门处漏出,进入退到位行程开关内,造成退到位行程开关触点锈蚀失灵。退到位行程开关失灵后,常闭触点没有闭合,致使吹灰器前进回路10S后失电停止,吹灰器前进400mm左右停止故障。但由于常开触点没有断开,一直发出退到位信号,吹灰器不会退出。
③吹灰器布置不合理,吹灰器角阀喷汽角度过大,造成对受热面的直接冲刷。
④吹灰结束后没有及时关闭吹灰母管电动门、调整门,开启疏水门对吹灰系统进行全面疏水泄压,延长了对管壁的冲刷时间。
8、采取的措施
长吹灰器吹损省煤器导致机组停运在我厂发生了两次,严重影响了我厂的经济效益,如何避免类似事件再次发生,检修各个部门对设备进行了相关整改,如维护分场将吹灰器行程开关全部更换为电子接近开关,防止进水、进汽造成开关失灵。锅炉分公司对省煤器及过热器受热面进行普查,对管束与吹灰器间距小,容易冲刷管排的区域添加堵板,禁止吹灰,考虑吹灰效果和安全两个因素,适当调小吹灰器角阀的喷汽角度,对于经常出现磨损现象的区域加防磨护板。
考虑到设备的运行状态往往具有不确定性,很难保证一直处于监控中,在这里如何避免因设备的缺陷致使吹灰器卡涩吹损受热面,从运行角度,如何对吹灰器的运行管理进行规范化、合理化,经反复论证,特制定以下运行规范:
①过热器及省煤器区域的长吹灰器每班吹灰一次,吹灰结束后,应关闭吹灰汽源电动门、调整门,开启吹灰器疏水门。可有效防止当因人为原因漏检时,某个吹灰器卡涩而没有退到位,关闭汽源后,系统内无压力,避免发生长时间吹扫事件。
②吹灰汽源电动门、调整门开启后,吹灰系统疏水门联锁必须投入,避免吹灰蒸汽品质合格后,造成蒸汽流失。当疏水温度低达到120℃时联锁开启疏水门,疏水温度高达150℃时联锁关闭疏水门,这样既可以避免吹灰系统暖管时引起管道的振动,同时也防止了蒸汽带水进入对受热面冲刷,保证了安全。
③因炉膛结焦、积灰发生几率很小,应将炉膛短吹灰器由热工全部断电停止使用,待需要时再进行投运。
④在吹灰结束后,应设专人对吹灰器是否退到位进行专项检查,发现问题应通知有关检修人员进行处理。可有效防止因热控装置显示失灵,实际未退到位时,可及时发现,迅速处理,避免吹灰器长时间停留在炉膛内变形,影响正常运行。
⑤在吹灰过程中,如某个吹灰器发生故障,应立即按紧急退回键,并进行就地检查,如吹灰器卡住不动,应立即关闭吹灰汽源电动门、调整门,开启吹灰器疏水门,并通知有关检修人员进行处理。吹灰汽源电动门、调整门关闭后,吹灰系统不进汽开启疏水门后,可泄去系统内压力,当吹灰器不能及时退出时也不会吹损受热面。
⑥吹灰器系统存在缺陷禁止吹灰工作,单只吹灰器故障应将其断电,在处理好后方可进行吹灰。将故障吹灰器断电不影响吹灰程控,同时又避免了因吹灰器缺陷扩大导致不安全事件的发生。
⑦吹灰系统程控失灵时,应及时通知检修处理,如短时间处理不好,应由检修在检修记录本中交代并由运行在设备缺陷中登记后,改为手动吹灰。