整体直式电液推杆

厂商 :扬州佳凯机械有限公司

江苏 扬州
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商品详细描述
电液推杆

电液推杆在放煤筒上的改进和应用

1.问题的提出和解决的方案

经过对现场的勘察和生产环节的分析,原煤系统每小时最多只能放煤四趟,且放煤由工人操作杠杆完成。人们操作杠杆通过链条、牵引溜煤筒闸门开合进行放煤,由于靠机械操作杠杆往复行程800mm左右,放煤工每放一趟就需抬压杆70多次,劳动强度大,每位职工最多放四趟煤就需换人,放煤效率极低,整体直式电液推杆,为了提高放煤效率,减少职工劳动强度大,经过现场勘察,制定以下改造方案:

(1)取消人工操作杠杆。采用高邮腾达DYTF电液推杆,该设备是通过单电机正反转对电液推杆执行伸缩控制,存在电机频繁启动的弊端,对此又对姚四放煤机构进行改造。在姚四溜煤筒上焊制吊架,对电液推杆进行铰轴连接,用改造后的泵站(用双电机加换向阀控制液压杆伸、缩、消除了单电机频繁启动,液压杆伸缩不灵活的弊病)与液压管相连,又改造了电液推杆操作台,用磁力开关控制液压泵,从而完成溜煤筒人工电控放煤操作,减轻职工劳动强度,又大大增加放煤效率。

(2)增大溜煤筒的尺寸。由于电液推杆替代人工操作杠杆,其放煤效率大大增强,现将溜煤筒增大尺寸,运城电液推杆,以提高放煤量。由原来放煤量对比可以看出矿车放下同数量的煤所用时间大大减少,从而节省了时间,使放煤、运输效率大大提高。






电液动推杆

电液动推杆故障原因及内漏判断方法

原因

1.设计、制造问题:经过检测验算,犁式卸料器配套的电液推杆的实际预压缩率仅为5%,低于预压缩率值。

密封圈沟槽尺寸及精度是影响预压缩率的重要因素。在设计密封沟槽时,虽然有标准可遵循,但在特殊情况下应该

根据实际使用情况而定。回路的设计意图很明确,就是要在进给电液推杆快进时,回路保压,以保证电液推杆自锁能

力。此时,电液推杆处于静止状态,接近静密封工况。因此,密封圈的沟槽尺寸、公差应参考静密封工况选取,密封

圈的预压缩率应选得偏大些。回路中电液推杆密封圈沟槽按动密封工况设计,预压缩率选得过小,整体直式电液推杆,加上加工时没能引

起足够的重视,出现了沟槽过深的情况,故导致电液推杆静止时出现了漏油。

2.维护、保养问题:在实际中泄漏情况是很复杂的,整体直式电液推杆,往往是各种原因和种种情况的综合,但电液推杆中漏油大部分是

由密封失效引起的。

3.厂家电液推杆生产:选用劣质密封圈、焊缝处理不当和为了提高生产进度或者没有相应的测压试验台,放弃了

调试或没有条件就盲目的把产品包装发货,最后以各种托词推卸责任也是重要原因。

影响

1.系统压力调不高

2.执行机构速度不稳定

3.系统发热

4.元件容积效率低

5.能量、液压油浪费

6.造成控制失灵;引起火灾等


电液推杆的整个结构设计原理概述

 电液推杆是一种集机、电、液为一体的液压驱动机械手,适用于需求往复推拉直线(或往复旋转必定视点)运动,也可用于需求上升、降低或夹紧作业物的场所,并可完成远距离风险区域的会集或自动控制。已广泛应用于冶金、矿山、电力、煤炭、机械、交通、粮食、化工、水泥、水利、建材、运送等部分,是一种通用的动力源。

  液压控制阀组主要由溢流阀,吸油单向阀,调速阀(用户需求),液控单向阀(液压锁)等组成也可根据电液推杆的作业特性,规划不一样功用的油路组合阀,满意其作业需求。通常有推出自锁,拉回自锁和推拉均自锁;运转速度有可调速型,不行调速型。


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