mbr膜供应商

厂商 :江苏一泓膜业科技有限公司

江苏 无锡
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商品详细描述

进水pH为7.1,温度为25℃,膜通量为10L/(h·m2),MBR气水比为20:1,反洗时间为30 S,污泥浓度为5400 mg/L。保持停抽时间2 min,mbr膜,抽吸时间分别为8,mbr膜一体化设备,10,12 min的情况下,即反洗周期10,12,14  min的情况下运行,考察其运行情况并与常规MBR曝气系统运行情况做对比,结果表明。反洗周期的延长及抽吸时间的延长均会增加跨膜压差的下降速率。当反洗时间分别为10,12,14 min时,采用新型MBR曝气系统运行时,其跨膜压差下降速率分别为1.075,1.225,1.533kPa/d。与常规MBR曝气系统在反洗周期为10 min运行时的跨膜压差下降速率为1.467 kPa/d相比,采用新型MBR曝气系统在反洗周期为12 min运行时也具有较为明显的优势。反洗周期延长至14 min时效果略差于常规MBR曝气系统。这说明采用新型MBR曝气系统反洗周期至少可以延长1.2倍以上。


MBR膜片污染与在线解决方法

  环保行业发展至今,MBR工艺已经越来越被接受,MBR工艺的膜片堵塞问题是阻碍MBR系统发展的关键,但保证MBR膜分离工艺长期稳定运行的主要条件:(1)30%在于MBR膜组件质量(即膜丝有足够的条件来保证以下的清洗方法不受损环,mbr膜价格,在线化洗式KJ-ESMBR-S11高度抗污染X60型膜就是按照更加适合于以下几种清洗方法的条件进行设计的);

  (注意:MBR膜片膜丝量与长度均是经过通量阻力计算的,不得改变。1.增加膜丝量:会加大污泥附着膜表面的速度,并造成膜丝间的巨大阻力,失去表面在线气擦洗效果;2.增加膜丝长度(膜片总长度必须在890mm以内):由于PP膜丝的内孔较小,运行时会产生膜丝中间部分远远小于膜丝两侧部分的负压,因此膜丝两侧部分会快速堵塞从而快速造成整个膜片堵塞。)

  (2)70%在于MBR膜组件是否被正确使用,是否能正确进行清洗。

  MBR膜组件在运行中引起的主要污染:

  1.MBR膜丝外表面附着的污泥层;

  2.MBR膜丝内表面与外表面微生物的污染;(在MBR膜组件运行半年以上或停止运行超过1个月以上的膜丝内表面进行了电镜观察,发现膜内外表面长满了各种微生物,其中大量丝状菌交错形成支架,球菌以此为依附,成串地生长在上面,形成致密的一层,而短杆的菌则插入空隙,更加堵塞了内表面的孔洞。


   采用新型MBR曝气系统及运行方式与常规MBR曝气系统相比,可以延长运行时间即清洗周期,降低MBR气水比以及延长反洗周期,但是其作用是单方面的,如果单纯满足延长运行时间时,降低气水比效果就会变差。而试验目的是通过控制膜污染来降低系统运行的能耗。因此,运行参数的选择如下:膜通量10 L/(h·m2),MBR气水比16:1,抽停比10 min:2 min,反洗周期12 min,反洗时间30 S,污泥浓度5 400 mg/L左右,新型MBR结构的曝气方式为循环曝气,上层和下层曝气时间间隔为6 min。其与MBR气水比20:1,抽停比8 min:2 min,反洗周期10 min,其他运行参数相同的常规MBR系统运行情况做比较。

   可以看出:当气水比由20:1减小到16:1,抽停比由8 min:2 min延长至10 min:2 min时(反洗周期由10 min延长至12 min),mbr膜供应商,新型MBR曝气系统及运行方式与常规MBR曝气系统在相同的运行时间内,其跨膜压差下降速率基本相同。一方面,延长了反洗周期,其单位时间的产水量相应增加,反洗泵开启的时间也相应减少,从而每吨水能耗随之降低;另一方面,MBR系统主要的能耗之一为膜的曝气系统,减小20%的气水比对于整体系统能耗的降低具有重要意义。



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