活性石灰回转窑

厂商 :河南省满林重工机械制造有限公司

河南 郑州
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商品详细描述

      活性石灰回转窑生成自动化的经济效益是显著的,按某170m3的焦炭竖窑作自动化改造后的统计,活性石灰回转窑的自动化的效益为:产量和质量有所提高,焦炭消耗降低并且大大减小了劳动强度。由于配料精度的提高,新型活性石灰回转窑,布料均匀而改善了炉况、提高了石灰的活性度(约300mL)、生或过烧降低了10%、吨钢石灰减少35kg。某钢铁厂的气烧石灰回转窑进行自动化以后,煅烧带温度偏差小于±5℃,煤气及石灰消耗量分别减低8%和5%,石灰活性合格率提高10%。经试验证明:石灰竖窑(容积160m3,产量128-135t/d,主要原料为石灰、焦炭、添加剂)改造,使用自动称量混匀配料后,由于该系统称量混匀精度高,操作简单、方便,使入炉焦比下降9%,年可节焦七百余吨,经济效益达而是多万元,同时其他配套设备联用,郑州活性石灰回转窑,可降低生过烧率10%,提高生石灰中CaO含量5.3%,石灰活性度提高一倍,达300ml,以上,若讲此高质量的活性石灰用于转炉炼钢,可降低吨钢消耗石英40kg,减少了渣量,多吃了废钢,加快了化渣,活性石灰回转窑,提高了转炉生产能力和金属收的率,年效益约在320万元左右。


     活性石灰回转窑的节能降耗是水泥厂提高经济效益的有效途径,对水泥厂意义重大。水泥生产的能耗是构成水泥成本的主要因素,本文就对回转窑节能降耗来讨论。节能降耗措施:

1、降低熟料在冷却过程中的热损失,就可以提高二次风温,加快燃料的燃烧速度,减少不必要的燃料的损失,增加燃料的发热能力。因此应加强窑头和冷却机的密封堵漏,防止冷风短路。    

2、减少回转窑灰的出量。它主要决定于窑内的风速大小、生料颗粒的重量和热交换设备的方法,风速大小与工作温度,窑内过剩的空气系统、热耗和台时产量有关。    

3、废气带走的热量与废气温度和废气量的乘积成正比,因此增加窑内传热面积,加强热效果,加强密封,减少漏火,降低废气温度及废气量对减少废气换热损失是有必要的。


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